。一般要求主軸的徑向跳動和端面跳動都嚴格控制在0.005mm范圍內(nèi)
由于在實驗裝配階段沒有找到一種有效的主軸部件裝配方法,完全憑以前裝配機床的經(jīng)驗和感覺進行裝配,導致裝配出來的主軸精度達不到設計要求,主軸運轉(zhuǎn)噪聲很大,嚴重影響機床精度,軸承的使用壽命也大大縮短。

通過對主軸維修裝配工藝的分析,發(fā)現(xiàn)兩個主要問題:
1、主軸軸承間隙的調(diào)整全憑經(jīng)驗,沒有進行必要的測量,造成裝配結(jié)果不可控;
2、主軸裝配過程中沒有考慮主軸及軸承制造精度的誤差。
主要解決措施:
由于主軸軸承采用的是雙列短圓柱滾子軸承,該軸承內(nèi)圈的內(nèi)孔帶有錐度,它與主軸上的錐面相結(jié)合,其調(diào)整的理想狀況為內(nèi)圈隨著被漲大,把軸承外圈漲緊在短圓柱上,使它剛剛不因本身重力而下來,但又能靈活地轉(zhuǎn)動為止。根據(jù)故障分析,問題主要出現(xiàn)在主軸軸承隔套的調(diào)整方面。
之前的調(diào)整方法是在調(diào)整隔套時,軸承安裝后漲緊程度全憑經(jīng)驗,沒有進行必要的檢測,裝配的結(jié)果就是精度達不到要求。
改進后的裝配工藝方法如下:
2、測量各配合件尺寸并做記錄。主要測量主軸套筒前
、后兩孔內(nèi)徑尺寸
,兩雙列圓柱滾子軸承的外圈尺寸
。通過預緊保證軸承與套筒孔配合過盈量0.005mm
。
3、檢查主軸前、后軸承1:12錐面接觸情況,涂色檢查
,要求接觸面不小于75%
,且靠近大端;旋上鎖定螺母
,檢查螺母工作面
,跳動在0.01mm內(nèi)
。測出主軸前
、后軸承1∶12錐面徑圓跳動的位置,并做標識
。
4、測量軸承的外圈寬度D、F,主軸套筒內(nèi)孔的深度H,隔套的寬度E。配磨前端蓋2的外圈壓緊量h,保證(D+E+F+h)-H=0.08~0.10mm。
通過對主軸維修裝配工藝的改良,各項靜態(tài)精度滿足設計要求。實際運轉(zhuǎn)測試并通過應用后反饋的信息,主軸運轉(zhuǎn)良好、噪聲低,加工零件質(zhì)量穩(wěn)定,機床精度保持性好。