。
以下為主軸故障圖片:
以下為主軸故障圖片:

主軸維修內容為:
1、更換主軸內部全套軸承
。
2、主軸錐孔除銹。
3、主軸信號拆裝刀測試
。
4、主軸跑合
。
5、主軸校正動平衡

二
、主軸維修和故障排除法
主軸在高濕度
、多粉塵
、大溫差等苛刻環(huán)境中長期服役,不但要滿足高精度的加工需求
,還要能持續(xù)穩(wěn)定的日夜運行
,這也是每顆主軸的價值所在 ,今天咱們看看主軸修復過程:
1
、加工中心鏜孔精度下降,圓柱度超差
,主軸發(fā)熱,噪聲大
,但用手撥動主軸轉動阻力較小
。
(1)故障分析:主軸部件解體檢查
,發(fā)現(xiàn)故障原因如下:①主軸軸承潤滑脂內混有粉塵和水分
,這是因為加工中心用的壓縮空氣無精濾和干燥裝置,故氣動吹屑時少量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤滑脂內
,造成潤滑不良
,導致發(fā)熱且有噪聲;主軸內錐孔定位表面有少許碰傷
,錐孔與刀柄錐面配合不良,有微量偏心
;②前軸承預緊力下降,軸承游隙變大
;③主軸自動夾緊機構內部分碟形彈簧疲勞失效
,刀具未被*拉緊
,有少許竄動
。
(2)故障處理:更換前軸承及潤滑脂
,調整軸承游隙,手工研磨主軸內錐孔定位面
,用涂色法檢查
,更換碟形彈簧
。將修好的主軸裝回主軸箱
,用千分表檢查徑向跳動,主軸溫升和噪聲正常
,加工精度滿足加工工藝要求,故障排除
。
(3)改進措施:①增加壓縮空氣精濾和干燥裝置
,過濾器要定期排水,定期清洗或更換濾芯
;②隨時檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況
,檢查空氣干燥器工作是否正常
;③合理安排加工工藝,避免材料切除率陡變
;④嚴禁超負荷運行,有故障應及時報修
,不得帶病運行
。
在產品的試驗過程中,發(fā)現(xiàn)主軸運轉噪聲很大
,嚴重影響機床精度
,軸承的使用壽命也大大縮短
,通過對該產品的主軸結構和裝配過程進行分析,找出裝配精度超差的原因
,并根據發(fā)現(xiàn)的問題
,提出新的裝配工藝方法,解決了裝配精度超差的問題
。
主軸采用兩點支撐
,主軸前端采用雙列圓柱滾子軸承和雙列圓柱滾子軸承組合支撐
,通過鎖定螺母調整軸承間隙
,后端采用雙列圓柱滾子軸承支撐,通過兩個鎖定螺母調整游隙
。主軸端部短錐用于工裝夾具的定位
,并通過端面鍵傳遞扭矩
,主軸傳動通過多楔帶輪經花鍵法蘭盤傳遞到主軸
,以消除帶輪對主軸的徑向張緊力,提高主軸剛度
。

由于在實驗裝配階段沒有找到一種有效的主軸部件裝配方法
,憑以前裝配機床的經驗和感覺進行裝配,導致裝配出來的主軸精度達不到設計要求
,主軸運轉噪聲很大
,嚴重影響機床精度
,軸承的使用壽命也大大縮短。
通過對主軸裝配工藝的分析
,發(fā)現(xiàn)兩個主要問題:
(1) 主軸軸承間隙的調整全憑經驗
,沒有進行必要的測量
,造成裝配結果不可控。
(2) 主軸裝配過程中沒有考慮主軸及軸承制造精度的誤差
。
由于主軸軸承采用的是雙列短圓柱滾子軸承,該軸承內圈的內孔帶有錐度
,它與主軸上的錐面相結合,其調整的理想狀況為內圈隨著被漲大
,把軸承外圈漲緊在短圓柱上,使它剛剛不因本身重力而下來
,但又能靈活地轉動為止
。根據故障分析,問題主要出現(xiàn)在主軸軸承隔套的調整方面
。
改進后的裝配工藝方法如下:
(1) 清洗主軸軸承
,并將清洗槽按粗洗和精洗分開。
18015000013